业,根本无法量产这种合金。日军的工程师们翻遍了国内的材料库,最终无奈地发现,唯一能勉强替代的,竟然是潜艇用的高强度合金钢——这种钢材原本用于制造潜艇的耐压壳,强度足够,但耐高温性能远不如镍基合金,而且重量更大。
“只能用这个了。”堀越二郎看着手里的钢材样品,眉头紧锁,“我们必须对发动机的结构进行修改,增大散热面积,否则发动机运转不了十分钟,就会烧毁。”
其次是机床精度问题。德军的图纸要求零件加工精度误差不超过0.01毫米,而日本国内最先进的机床,精度也只能达到0.05毫米。这意味着,按照图纸直接生产出来的零件,根本无法组装成合格的发动机。
“手工打磨!”航空技术研究所的副所长佐藤健一狠下心来,“召集国内所有顶尖的钳工,对每个零件进行手工打磨,务必达到精度要求!”
于是,一场堪称“精卫填海”的打磨工作开始了。上百名钳工日夜不休,拿着锉刀、砂纸,一点点地打磨着金属零件。他们的手上磨出了厚厚的茧子,有的甚至磨破了皮,鲜血直流,但没有一个人退缩。一名老钳工看着手里打磨好的涡轮叶片,喃喃自语:“这叶片,比我闺女的嫁妆还金贵。”
第三个难题,是气动布局的适配性。德军的Me-262采用的是后掠翼布局,这种布局有利于超音速飞行,但机翼面积较大,不适合舰载。而日军的最终目标,是研发出舰载型战机,装备大和级航母上。
“必须对机翼进行改造!”山本五十六亲自来到研究所,指着图纸上的机翼说道,“我要的是能在航母上起降的战机,机翼必须能折叠,而且翼展要缩短!”
堀越二郎和佐藤健一带着设计师们,对着图纸反复推演。他们将Me-262G的大后掠翼,修改为小后掠角中单翼布局,翼展从12.8米缩短到10.5米,并且在机翼根部设计了折叠机构,折叠后翼展仅为7.2米,完美适配航母的升降机。同时,他们还在机翼末端加装了翼尖小翼,用来抵消跨音速飞行时的机翼震颤问题。
为了弥补发动机推力不足的缺陷,设计师们还对机身进行了优化。他们将机身设计得更加流线型,减少空气阻力;同时,减轻机身重量,取消了德军原版战机的部分装甲,只在驾驶舱前方加装了一块8毫米厚的防弹玻璃。
“这样一来,战机的机动性会提升,但防护能力会下降。”佐藤健一忧心忡忡地说。
“没办法,鱼和熊掌不可兼得。”堀越二郎叹
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